高速鐵路路基填筑試驗段施工質量保證措施
1、樹立"百年大計,質量第一"思想,貫徹執行ISO9000系列標準,加強對施工過程的控制和記錄。
2、加強對施工人員的專業技術培訓,健全崗位責任制,由技術熟練、經驗豐富的職工從事技術復雜、難度大、精度高的工序或操作。
3、根據不同工藝特點和技術要求,選用滿足施工要求的機械設備,健全各項機械管理制度,確保機械設備處于最佳使用狀態。
4、位移技術人員應經常深入現場,對施工現場操作質量進行巡視檢查,現場技術人員以施工全過程跟蹤檢查。
篇2:高速公路路基土方試驗段施工總結
高速公路路基土方試驗段施工總結
大慶至廣州高速公路深州至大名(冀豫界)段
施工單位:中交第二公路工程局有限公司 合同號:LQ1
監理單位:牡丹江市公路工程監理有限公司 編 號: 監表52
致:駐地監理工程師 zz(先生) :
我部已完成路基填筑試驗段(首件工程)的施工總結,現進行上報路基填筑施工總結,望貴辦審核。
承包人: 日 期:
駐地監理工程師意見:
簽 字: 日 期:
總監辦意見:
簽 字: 日 期:
附注:本申報表適用于必須書面申報監理工程師的施工方案、意見、申請等。
路基土方試驗段施工總結
一、試驗段簡介
大廣高速公路衡大段LQ1標的土方路基試驗段設在K4+640-K4+940右幅,路基填料采用榆科鎮劉園土場的土質填料。于20**年5月25日開始施工至20**年5月26日施工結束。經檢驗并報駐地監理工程師認可,各項檢測數據符合設計規范要求,表明K4+640-K4+940右幅路基土方試驗段鋪筑成功。
二、試驗段施工準備
1、測量:
1)、試驗段施工前,已對路線距中樁12.5m邊樁進行測設,并在施工段落用灰線明示。
2)、施工前對下承層即邊溝回填砂礫頂面進行了高程測量。
所有測量成果已報測量監理工程師認可。
2、試驗:施工前已完成路基填筑所涉及的各項土工試驗及土的原材料檢測試驗。
3、土場:施工前已完成土場清表及土方外運便道的整修。
4、人員、機械:已配備滿足試驗段施工需要的人員及機械。
1)、試驗段施工參加人員分工
姓名 職務 職責
zz 項目總工 施工技術指導及質量管控
同時配備10名操作工人配合現場具體施工。
2)、試驗段施工機械一覽表
序號 設備名稱 規格型號 數量 技術狀況 備注
1 挖掘機 BH220 1 良好
三、試驗段的施工目的
1、通過試驗段的生產,作為一次全體動員,對投入正式生產人員、機具設備及組織管理進行磨合,總結出最佳的路基施工方案指導本標段大規模土方施工。
2、通過試驗段的施工生產,確定以下主要項目:
1)、在最佳含水量的情況下,確定碾壓遍數與壓實度的關系;
2)、通過測量數據確定榆科鎮劉園土場土質的松鋪系數、松鋪厚度;
3)、通過試驗段確定人員、機械、設備的最佳組合、碾壓遍數、碾壓速度、振動參數等,為大面積施工提供充足的依據,為路基工程全面開工、順利施工創造條件。
四、試驗段施工過程
路基土方試驗段自20**年5月25日開始,至20**年5月26日結束,具體施工過程如下:
1、施工前準備
1)、在試驗段上土前,先對路線軸線進行放樣,放樣出距中樁12.5m的邊樁,并用油漆在舊路路面標出,同時在舊路坡腳立樁明示,并在施工段落用石灰灑出斷面線;然后在施工段落進行高程測量,每10m一個斷面,每斷面分左、中、右三點進行測量。以上工作均報測量監理工程師認可。
2)、施工前對砂礫頂面進行清理,特別是邊角處的浮土進行人工清除,對邊溝邊緣用平地機開設臺階,臺階寬30cm,高20cm,最后對砂礫頂面灑水濕潤。以上工作均報現場監理工程師認可。
3)、打通了土場至試驗段的運土便道,并進行了整修、碾壓及灑水。
4)、在土場先挖探坑,查驗土質。經查驗發現劉園土場在取土1.5m深度共分三層,第一層為50cm厚粉性粘土,第二層為30cm厚粉性土,第三層為70cm厚粘性土,各層含水量差異較大,但同一層土的含水量相對穩定。為保證工程質量,決定分層取土并在試驗段施工中取上層粉性粘土。
2、備土
自20**年5月25日晚8點開始試驗段備土。挖機在裝土時,盡量控制每車裝土量大致相等,試驗段施工時控制在挖機每車裝8斗,大致18方左右?,F場卸土時,控制在每12m卸一車(平均寬度6m,虛鋪25cm,則每米1.5方)。至5月26日凌晨1:30,試驗段用土全部備齊。
3、初平
備土同時,用推土機進行初平。初平使土大致均勻分部,并保證大面大致平整。
4、精平
5月26日早上8點開始,每20m布設高程控制點后用平地機進行精平。精平保證表面平整,且成向外2%—4%的橫坡,以利于降水的集中排除。精平的同時,配備人工對兩側壅起的浮土鏟除并灑布在中間部位。精平結束后測量頂面高程。
5、機械組合及碾壓
試驗段施工中按既定的碾壓機械組合,一臺20t和一臺22t振動壓路機的組合方式。碾壓時含水量為15.4,略大于最佳含水量。
在K4+790~K4+940施工段落(150m),先用20振動壓路機以3.5km/h左右的速度靜壓1遍,再用20振動壓路機和22t振動壓路機以2.5~3.5km/h的速度交叉振動碾壓,碾壓過程中,每振動碾壓一遍,檢測壓實度。直至壓實度檢測合格,并且振動碾壓過后無明顯輪跡,最后用20t振動壓路機靜壓收面。
在K4+640~K4+790施工段落(150m),先用20振動壓路機靜壓穩壓1遍,再用22t振動壓路機和20t振動壓路機以2.5~3.5km/h的速度交叉振動碾壓,碾壓過程中,每振動碾壓一遍,檢測壓
實度。直至壓實度檢測合格,并且振動碾壓過后無明顯輪跡,最后用20t振動壓路機靜壓收面。通過試驗段施工確定前一種碾壓方式更加合理,效果更好。
碾壓完成后,測量壓實后頂面高程。
五、試驗段施工目的的驗證
1、通過試驗段的施工,對投入正式生產人員、機具設備及組織管理進行了初步磨合,總結出我標段路基施工的具體施工工藝為:
路基填筑具體施工工藝流程圖
推土機粗平
施工測量放樣
自卸車運土
專人指揮倒土
初壓
平地機精平
土場清表
土方挖裝
壓路機碾壓
20t壓路機收面
壓實度自檢 不合格
合格
抽 檢 不合格
合格
填筑下一層
2、通過試驗段的施工,確定以下主要項目:
1)、在最佳含水量的情況下,確定了碾壓遍數與壓實度的關系;
碾壓過程中,從碾壓第三遍開始檢測壓實度,每振動碾壓一遍測定壓實度,直到碾壓第六遍,所有檢測壓實度達到要求,并且第七遍進行碾壓后,壓實度無明顯增長。繪制壓實度增長曲線如下:
2)、通過測量數據確定榆科鎮劉園土場土質的松鋪系數;
施工前測量的底面高程(即砂礫頂面高程)記為h1,平地機精平后測量的頂面高程記為h2,碾壓結束后測量的頂面高程記為h3,松鋪系數s=(h2-h1)/(h3-h1)。
經試驗段施工總結的松鋪系數為:具體高程數據見《路基土方試驗段松鋪系數計算表》
3)、通過試驗段確定的人員、機械、設備最佳組合、碾壓遍數、碾壓速度、振動參數。
通過試驗段施工確定:土方作業每個施工面最佳施工長度200~300m;
最佳人員配置為:
工種 數量 隊長
1 現場工程師 1 技術員
1 安全員 1 操作工人 10
最佳機械組合為:
機械名稱 數量
挖掘機 1
推土機 1
自卸車 5
灑水車 1
平地機 1
壓路機 2
通過試驗段施工確定,壓路機碾壓的行駛速度控制在2.5~3.5Km/h,碾壓遍數為6遍,針對施工中的土質為粉性粘土,壓路機碾壓時采用低幅高頻、弱擊振力的碾壓方式。
六、試驗段施工中需改進的方面
在試驗段施工中,仍存在以下需改進的方面:
1、各工種之間的配合還不是十分默契,中間環節銜接還不是十分流暢,后續施工中應加強協作及配合。
2、精平時應適當加大頂面橫坡,以利于頂面排水或積水的集中排出。
3、相鄰施工段落碾壓時,搭接長度應保證15m以上,保證相鄰段落搭接處表面平整、密實。
4、對于頂面的粉性土,光面碾壓之前少量灑水,稍加晾曬后進行光面碾壓,保證表面平整無浮土。
七、結論
通過試驗段施工,總結出路基土方施工中,最佳施工段落為200~300m;劉園土場土方的松鋪系數為;最佳含水量15.2%;最大干密度1.81g/cm3;碾壓機械組合為20t加22t振動壓路機;碾壓遍數為6遍壓實度達到設計規范要求,且再次碾壓壓實度無明顯增長。
綜上所述,我部路基土方試驗段的施工總結,作為我部路基土方大面積施工的理論依據是完全可行的。
篇3:駐地辦上報隧道CRD開挖工法試驗段總結報告
駐地辦關于上報隧道CRD開挖工法試驗段的總結報告
新賽果六監〔20**〕357號 簽發人:z
總監代表處:
將軍溝隧道大里程端左線上斷面施工至ZK582+264,開挖揭露圍巖與原設計差別很大,隧道在初期支護后即出現持續變形,最大斷面變形量超過70cm,致使初期支護大段侵限;而且根據TSP203和地質雷達超前預報分析,隧道該類圍巖在可預報范圍內無明顯好轉跡象,如不改變施工方案,難以控制圍巖變形,隧道施工和結構安全也難以保證。對此,伊犁片區公路建設指揮部非常重視,組織施工參建各方并邀請國內專家召開了專項會議,并形成了會議紀要(詳見新交建伊指〔20**〕115號文件),根據會議決定,將軍溝隧道該情況圍巖地段改用CRD法施工,其中ZK582+264~+247段為試驗段,由設計拿出CRD開挖工法施工圖。
監理組根據新交建伊指〔20**〕115號文件和CRD開挖工法施工圖,密切配合施工單位于2008年7月16日開始進行CRD開挖工法的試驗段施工,截至9月6日,已全部完成ZK582+264~+247段試驗段的開挖和初期支護。
第六合同段項目部于20**年9月10日上報《關于將軍溝隧道左線CRD施工工法試驗段的總結報告》(新賽果六項〔20**〕193號),監理組根據施工原始記錄和監控量測資料審核后認為:
一、根據監控量測資料,拱頂下沉量較大,但下沉量主要集中在斷面未完全封閉前,在開挖斷面全部封閉后,拱頂下沉逐步趨于收斂穩定;各斷面收斂值相對于拱頂下沉量較小,最大為65.01mm,各斷面均趨于收斂狀態,對施工影響較小??梢缘贸觯篊RD開挖工法能有效的控制圍巖變形和地表下沉,能確保施工安全和結構安全。
二、本工法充分利用了中隔壁和臨時仰拱的支撐作用,并輔以注漿小導管超前支護、掛網和格柵噴砼等支護手段,加之開挖對圍巖擾動小,故大大的提高了施工的安全度。
三、其支護系統能很好的適應圍巖的變化,與圍巖形成一個整體,能充分發揮圍巖的自承能力。
四、本工法采用分部開挖,其超前導坑可以起到超前預報的作用;本工法還能有效應用監控量測等信息指導施工,使整個施工過程處于受控狀態。
五、施工單位在CRD開挖工法試驗段施工中優化的施工工藝和總結的施工參數,能夠指導下一步CRD開挖施工,并能確保施工安全和結構安全。
六、由于CRD開挖工法進度較慢(每天開挖進尺在1.0m左右)、造價較高(每延米約10萬元),在下一步施工中需根據掌子面地質情況并結合超前地質預報密切監視圍巖變化情況,如圍巖情況有了根本性好轉,應迅速轉變開挖工法,以加快進度、降低造價;施工單位應提前作好轉變開挖工法的準備工作。
附件:新賽果六項〔20**〕193號
二ОО八年九月十一日
?。撓等耍簔,聯系電話:1367993****)
主題詞:隧道 CRD試驗段 總結報告
抄送:存檔。
賽-果公路第六監理組印
20**年9月11日